近期,电解厂通过引入自动化包管清理机和优化人员配置,完成了出铝体系改革工作,出铝效率提升30%,实现了减员增效,为电解生产注入新动能。
电解厂吸出工除了吸出作业之外,还负责抬包维护、交接等辅助工作。由于采用分散管理模式,在应对堵管、吸铝慢等异常情况时,存在人员紧张现象,安全风险也较高。为解决这一问题,电解厂确立“技术革新+管理再造”的改革路径,通过引入包管清理机,实现了每日每班定期清理,从根本上预防了堵管问题;对吸出岗位实施系统性重组,整合原分散在各工区的吸出工,成立集中管理的吸出组,选拔1名班长、2名小组长专职负责台包交接与维护,其余人员专注出铝作业,实现“专岗专责”。吸出工总数由48人精简至32人,富余员工调配至电解岗位,补充夏季生产人力需求。
此次管理变革,不仅解决了传统管理中的效率瓶颈,还通过明确分工将单班出铝包次从4包增至6包,工作效率大幅提升,异常发生率同比下降40%。下一步,电解厂将持续推进技术创新与管理优化,为企业降本增效提供更强支撑。
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